摘要:針對國內氣門行業中傳統的氣門檢測存在著檢測效率低、精度低以及錯檢、漏檢等問題,研發了集清洗、干燥、傳輸、裝卸、檢測、分揀為一體的氣門在線自動圖像檢測控制系統。本檢測線由可編程控制器(PLC)、傳輸線、機械手、變頻器、三相電機、多種氣動執行結構和傳感器等組成。根據氣門檢測功能需求和流程,設計了可編控制器的控制方案和控制程序。經實際使用表明,該系統實現了被檢氣門的自動輸送、自動清洗和吹干、自動檢測上下料和自動分揀等功能,有效解決傳統人工檢測造成的漏檢、效率低和勞動強度大等問題,確保出廠產品質量100%的合格率。
引言
在激烈的市場競爭中,許多企業為提高產品質量、加快生產效率,都在對原有的各種在線檢測設備進行技術改造。傳統的檢測線主要是由人工來完成,即由人親自對生產設備進行手動按鈕操作。這種類型控制的優點是簡單,實用,但是其缺點也是顯而易見的:費時,費力,而且在人員疲勞時,容易發生安全事故。尤其是在氣門行業,由于氣門檢測工序較多,各個工序的過程檢測和最終出廠檢測的工作也是相當繁復和巨大的,由此產生高密的勞動強度和緊張程度,使工人的疲勞度升高,漏檢、錯檢(誤判、誤收)的情況難以有效避免,因此增加了公司的管理成本、質量成本和工人的勞動強度。所以非常有必要選擇另一手段/方法,通過采用先進技術和手段,改變上述被動局面,使發動機氣門的清洗、干燥、精準檢測、分揀形成自動化檢測線。
本文根據汽車發電機氣門自動圖像檢測的具體要求,設計該檢測線的控制系統,并實現對圖像檢測線采用PLC進行控制。除了氣動機械手常見的機械和氣動部件外,增加了三相電機、光電傳感器等電器部件,涵蓋了光、機、電、計算機、機器視覺等技術為一體的大型實時在線檢測及控制系統,其傳感器、攝像頭、機械裝置、運動控制設備和計算機等必須嚴格協調工作,共同構成一個有機整體。
控制系統的結構功能和設計方案
本系統主要由氣門尺寸光學自動檢測機、自動輸送裝置、自動清洗與干燥裝置、自動上落料機械手與自動分揀裝置5個模塊組成,建立適應小批量多品種生產特性的氣門自動化檢測線,并采用PLC進行順序控制,通過傳感器的狀態及其變化觸發下一個動作的發生,新的動作又產生新的狀態,這樣不斷地循環,檢測線按照預定的動作有序地進行,完成整個對氣門的傳輸、清洗、干燥、檢測、分揀的功能。
本系統的總體設計方案主要有執行機構、驅動系統、檢測系統組成。如圖1所示。

關鍵字:PLC 控制系統
引用地址:
基于PLC的氣門自動圖像檢測線控制系統
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